新宏昌汽车公司近期提出了一系列创新性的改善提案,旨在提高产品质量、降低成本并提高生产效率。首先,针对某款车型的取力器问题,通过打磨万向节十字轴和底盘主传动轴最大棱角处的处理,成功取消了过渡法兰,单台节省成本约51元,同时保证了部件质量。其次,通过对焊接过程的改进,降低了焊接飞溅量30%,减少了焊渣清理难度20%,为后序生产创造了更好的条件,节省了6名清渣人员,每年可降低成本42万元。最后,针对摆臂支架内部滑轮和支架滑轮的问题,采用了金属材料替代塑料材质,提高了耐磨抗低温性能;同时对卷扬机表面进行了喷塑处理,提升了表面质量。这些改进措施不仅提高了产品质量,降低了生产成本,还为公司的长远发展奠定了基础。